脫硫塔的脫硫效率與一些重要因素有著重要的關(guān)系,所以如果你認(rèn)為你的脫硫塔的脫硫效率不是很高,你可以用一些方法來提高脫硫塔的脫硫效率。河南玻璃鋼脫硫塔洗滌式工作原理,除塵脫硫效率高,捕捉有害氣體多。該產(chǎn)品集脫硫除塵為一體,為噴淋方式,噴嘴設(shè)計(jì)A,采用美國技術(shù)制作的玻璃鋼螺旋噴嘴,在一定的給水壓力下,噴射出密密層層的水霧,粉塵及有害氣體與水霧充分接觸,故除塵、脫硫、除氮及洗滌碳黑的效果較其它濕式除塵器有較大提高。酸霧吸收塔它具有適用范圍廣,凈化效率高,設(shè)備阻力低,占地面積小的特點(diǎn),可以生產(chǎn)多種規(guī)格和用途的玻璃鋼酸霧凈化塔產(chǎn)品。 玻璃鋼酸霧凈化塔對(duì)于腐蝕性氣體的治理,多采用液體吸收法治理。采用液體吸收法治理該廢氣,關(guān)鍵在于凈化設(shè)備的選擇。事實(shí)上,提高脫硫塔的脫硫效率并不是很難,通過以下方法可以達(dá)到預(yù)期的效果。
總的來說,影響企業(yè)脫硫塔的脫硫技術(shù)效率的主要經(jīng)濟(jì)因素:發(fā)電機(jī)功率、氧化空氣、吸收塔液位、漿液pH值、煙氣溫度、噴嘴垂直度等進(jìn)行分析,建議可以采取有效改善漿液池切泡、增加塔內(nèi)構(gòu)件改善氣液傳質(zhì)等措施能夠進(jìn)一步發(fā)展提高我國脫硫工作效率。
1.原脫硫塔機(jī)組的工藝流程如下: 鍋爐引風(fēng)機(jī)后的煙氣經(jīng)熱交換器冷卻后進(jìn)入前流塔進(jìn)行預(yù)脫硫,然后通過 u 頸進(jìn)入逆流塔進(jìn)一步脫硫凈化,煙氣由熱交換器加熱,再由增壓風(fēng)機(jī)送入煙囪。在脫硫塔停機(jī)或發(fā)生事故時(shí),關(guān)閉煙氣脫硫裝置的進(jìn)口擋板,煙氣從旁路煙道排入煙囪,通過增壓風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉開口調(diào)節(jié)煙氣量,為每個(gè)脫硫塔設(shè)計(jì)4臺(tái)漿液循環(huán)泵,并對(duì)主管道進(jìn)行噴淋。設(shè)計(jì)了一臺(tái)氧化風(fēng)扇。噴嘴的高度距離塔底約300毫米。噴嘴的直徑是 dn15。
循環(huán)泵入口漿液池為切泡池,與氧化池之間用3000mm高的隔墻隔開;;當(dāng)氧化池中的漿液超過3000毫米時(shí),可以到達(dá)氣泡切割池。調(diào)節(jié)吸收塔操作液位至5700毫米;;反應(yīng)生成的凈化塔漿液一部分通過脫水系統(tǒng)生成凈化塔,另一部分通過拋漿系統(tǒng)直接從裝置中排出。
2、脫硫塔技改
為適應(yīng)高硫煤種,該電廠企業(yè)脫硫裝置于2008年至2009年進(jìn)行技術(shù)改造,F(xiàn)GD進(jìn)出口水平煙道內(nèi)加熱器可以取消,漿液通過循環(huán)量由原來的22500m3/h增加到42500m3/h。液汽比由原來的20.4增加到35.4,脫硫塔漿池運(yùn)行液位仍然為5700mm,漿池容積由799m3增加到1325㎏m3。
漿液循環(huán)時(shí)間由原來的2.13 min 縮短為1.87 min。凈化塔在脫硫塔漿池中的停留時(shí)間由原來的10。133h.增加到12個(gè)。44小時(shí)。煙氣量由1087200nm3/h 增加到1200000nm3/h,煙氣溫度由142 ° c 增加到152 ° c,空塔煙氣速度由14。1毫秒降到9毫秒。69m/s.下游塔樓,ug,保持流量在7。96m/s.逆流塔空塔煙氣流速為4。66米/秒降到3米/秒。91毫微秒逆流塔,ug,保持流量在3。81毫秒。
脫硫塔出口煙氣溫度為48。9 ° c × 53 ° c 的漿體循環(huán)泵在原有4臺(tái)泵各7500m3/h 的基礎(chǔ)上增加2臺(tái)10000m3/h 的漿體循環(huán)泵,在原有氧化風(fēng)機(jī)1350000nm3/h 的基礎(chǔ)上增加1臺(tái)30000nm3/h 的氧化風(fēng)機(jī)。在脫水系統(tǒng)中增加了新型帶式脫水器,通過半脫水半拋漿的方式將膨脹脫硫塔的脫硫漿液從吸收塔中脫除。